宝钢集团广东韶关钢铁有限公司炼铁部6号高炉在封炉时间长达163天情况下,采用正常料线封炉后开炉的方法,创下了业界成功先例。
去年11月,因市场原因6号高炉需封炉。按传统封炉方法是将炉内料线降至风口位置再停炉,这样,炉内耐火材料长时间裸露,受氧化易破损。对于一座新投产的高炉来说,一代炉龄寿命将大大缩短,代价较高。能否不降料线,在正常料线状况下封炉后再开炉呢?业内之前曾有高炉试用正常料线封炉,但这种方法风险大,有的高炉开炉时因操作不当炉缸冻结严重,不得不采用爆破方法来打通炉缸,得不偿失。
该高炉在开炉时采取了系列针对性措施,攻克了道道难关:开炉送风前用气氛预先烧红焦炭,保证送风后焦炭立即点燃,迅速开炉冶炼;送风前小套全部取出清除所有冷凝渣铁,并用炮泥封住、装回,开炉送风后用巧妙的办法再打开封口,开炉没有烧坏一个中小套,创下了炼铁封炉开炉的一个新纪录;采用韶钢自制的铁口煤氧枪快速烧开炉缸冷凝的渣铁,使冷凝渣铁迅速融化排出,并快速提升了炉缸热量;开炉采用“松边”气流,在封炉料中的负荷料到达时保证了料柱透气性,稳定了炉况;封炉期间保持冷却设备通水,管壁内无空气,防止了管道和冷却器氧化、生锈。
此次开炉顺行,状况良好,没有出现工艺、设备故障休风,没有烧坏一个风口,没有出现炉况反复,降硅措施有效、得力,开炉第2天铁水过撇渣器及风口全开,一次出铁成功,开炉3天实现达产、顺产目标。该高炉正常料线封炉后开炉,耐火材料无损坏,无需修补,同时节约了大量焦炭。据测算,此法相比过去的节省焦炭196吨,按2000元/吨计,可节省成本39.2万元。更重要的是,在封炉时间长达163天的情况下,高炉开炉后顺产达产快,效率高,创下了业界正常料线封炉后开炉的成功先例。