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冷钢炼铁厂球团车间的高压辊磨原由变频器控制,故障频繁,年维修费用约70万元,经常影响生产;边料溜槽经常堵料,使操作工劳动强度加大;边料要经过一次杂物筛、干燥机、二次杂物筛,加重了设备处理负担;没有除铁器,辊子使用寿命短。
冷钢炼铁厂对此制定了改造方案:①甩开高压变频器,给PLC一个虚拟运行信号,系统能够集中联锁运行;②增加边3#、边4#皮带,将边料运送到干2#皮带上,减轻杂物筛与干燥机负担;③在配4#皮带上增加电磁铁除铁;④将磨1#皮带改为可调速的1200mmm皮带,将边1#皮带往南平移500mm,将边料溜柄下移至磨1#皮带下,将边料溜槽的分料阀,在磨1#皮带上装分料器。
改造取得了明显效果,改造一次性投资约15万元,每年节约变频器的维修费用约70万元;提高了高压辊磨的使用率,延长了辊子的使用寿命;降低了干燥机和杂物筛的负荷;减轻了员工的劳动强度。