本钢北营公司二月份氧气放散率创历史最好水平

编辑:冶金材料设备网
发布时间:2015-03-27
今年以来,北营公司在降本增效工作中继续实施精细化管理,对各个经济指标严抓不放,其中,针对氧气放散率这一指标,制订了详细的保障和考核措施,并不断强化用氧的沟通和协调,确保氧气高效合理利用,取得明显成效。2月份,氧气放散率降低至0.68%,创历史最好水平。    2015年,北营公司氧气放散率指标为低于1.5%.为此,相关部门充分发挥指挥协调作用,配合相关基层单位进行氧气放散率指标攻关,努力降低氧气放散率,以实现氧气的最佳利用。北营制造部从宏观上强化各工序的用氧管理,发挥调度系统的指挥职能,加强生产信息的传递和反馈管理,根据生产情况变化,随时与北营炼铁厂、北营炼钢厂、北营制氧厂和北营燃气厂等单位沟通协调,做到用气的均衡、稳定,最大限度实现用氧的动态平衡。同时,北营能源管理部结合各单位生产实际,制订了详细的介质平衡方案,在日常生产过程中,强化跟踪管控,严格执行考核,确保整个生产系统稳定经济运行。    在实际工作中,北营制氧厂进一步强化生产组织管理,不断优化制氧机组运行模式,以35000m3/h机组和20000m3/h机组运行为主,6000m3/h机组、50000m3/h机组机动备用为辅。要求调度人员掌握钢铁主体单位用气情况,及时调控设备负荷,平衡气体用气波峰,控制或减少高压放散。同时,规范岗位工艺纪律,对35000m3/h机组、20000m3/h机组开展攻关活动,优化工艺控制参数,提高气体产量;强化设备日常点巡检工作,严格落实“三级”点检制度,加强对氧气输送管网设备设施隐患整改;合理利用低温液体汽化应急供应系统,保证外网气体供应。    北营燃气厂根据介质平衡方案,科学组织、调配氧气用量,并严格执行上级生产指令,严格职工标准化操作,在确保对主体单位供气“零影响”的前提下,不断降低氧气放散率。结合氧气生产产量的均衡、稳定,且北营炼铁厂、北营炼钢厂等用氧大户氧气需求量瞬时变化较大、不均衡的实际,他们主动沟通协调,掌握高炉炉况、炼钢接铁量、检修、补炉时间及生产节奏,及时调整富氧用量和氧气输出负荷,优化炼钢、炼铁的生产节奏,减少气体管网的压力波动。同时,针对生产工艺对炼铁、炼钢中氧气调配做出合理安排,对高炉富氧用量及转炉吹氧时间等指标的调整做出具体规定,确保实现氧气高效利用。

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